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作者:行业新闻 来源:行业新闻 发布时间:2024-03-05 15:11:37

  炮泥用作高炉出铁口的封堵材料,要求具有稳定的封堵性能并且易于开口。炮泥开口后,在出铁口表明产生的沉积层依然存在,暴露在高炉内部的炮泥沉积层要长期受到高温铁水的侵蚀。因此,对炮泥长期受热的性能稳定性及抗侵蚀性有很高的要求。国外有关耐火公司的研究人员考察了添加Al2O3微粉对炮泥长时间加热后物理性能及抗侵蚀性的影响。

  试验采用两种基质组成的炮泥作对比:SiC-C-SiO2(SC-A)和Si3N4-C-SiO2(SN-A),Al2O3微粉加入量分别为0、2.5%、5%、10%,同时改变SiO2微粉的加入量,具体配方见表1。按配方称料,混合均匀并加入煤焦油后在行星式搅拌机中混合20分钟。调整煤焦油的加入量使每组料具有相同的马夏值。在5兆帕下压制成尺寸为160 毫米×40 毫米×40 毫米的试样后,将试样在300摄氏度下预先热处理12 小时,然后在电炉中埋焦炭条件下和温度为1500摄氏度时分别在3小时和24小时烧成。

  测量试样分别经1500摄氏度3小时和24小时烧后的质量变化率、常温抗折强度、常温耐压强度与显气孔率。抗侵蚀试验采用高频感应炉法和电弧加热转鼓法两种方法,通过浇注成型所需尺寸的试样并进行一定的热处理。高频感应炉法:向高频感应炉中加入20千克生铁,升温到1500摄氏度~1540摄氏度保持4小时。电弧加热转鼓法:采用高炉渣在1600摄氏度侵蚀5小时,每小时更换1千克高炉渣。选取试样进行化学分析、XRD物相分析。

  研究结果为,对于SiC质和Si3N4质两种基质组成的炮泥,Al2O3微粉加入量的增多均使炮泥试样加热后的质量损失率减小;经1500摄氏度热处理后,SiC质试样保温3小时和24小时的质量损失率非常接近,而Si3N4质试样保温3小时和24小时的质量损失率有很大的差别,Si3N4质试样经1500摄氏度、24小时热处理后的质量损失率最大,显气孔率非常明显升高,常温耐压强度明显降低。随着Al2O3微粉加入量的增多,SiC质试样经1500摄氏度、24小时热处理后的常温抗折强度逐渐增大,其他试样常温抗折强度变化不大。

  随着Al2O3微粉加入量的增多,SiC质和Si3N4质炮泥抗熔融铁水的侵蚀指数均逐渐减小,抗铁水侵蚀性得到一定的改善,受热处理时间的长短影响不大。其中,Si3N4质炮泥的抗熔融铁水侵蚀性优于SiC质炮泥。

  随着Al2O3微粉加入量的增多,SiC质炮泥以及1500摄氏度3小时热处理后Si3N4质炮泥抗高炉渣的侵蚀指数均逐渐减小,抗渣侵蚀性得到一定的改善,热处理时间的长短对SiC质炮泥的抗渣侵蚀性受影响不大。Al2O3微粉对1500摄氏度24小时热处理后Si3N4质炮泥的抗渣性改善效果不明显。其中,SiC质炮泥的抗渣侵蚀性优于Si3N4质炮泥。

  XRD物相分析显示,添加Al2O3微粉的SiC质和Si3N4质炮泥经1500摄氏度3小时和24小时热处理后均生成了莫来石相,只是SiC质炮泥中的莫来石峰值更强;Si3N4质炮泥经1500摄氏度24小时热处理后,β-Si3N4的峰值减小,生成了β-SiC和Si2N2O相。抗铁水侵蚀试验后,SN-A0试样热面中的Si2N2O相消失,而SN-A10试样热面中的Si2N2O相仍然存在。

  总之,向高炉炮泥基质中添加Al2O3微粉可以大大降低炮泥热处理后的质量损失率,提高常温强度,改善了炮泥的抗侵蚀性,提高了高炉内部的炮泥沉积层长时间处于高温环境下的耐用性。

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